扬子江菜菜QC小组攻关记:“快工”也可出细活

作者: 孙洁琼    来源: 中国健康传媒集团-中国医药报 2018-11-16

  “我们获奖啦!”7月6日,全国医药行业QC小组成果发表交流会上传来喜讯,扬子江药业集团菜菜QC小组的课题“缩短数粒线员工上班时间”获得了一等奖,消息从四川成都传至江苏泰州,成为对所有成员付出汗水与努力的最好回馈。


  作为扬子江药业集团的重点品种,百乐眠胶囊近年来口碑良好、销量不断攀升,车间员工在欣慰的同时,也为不断上升的供货压力感到焦虑。慢工出细活,为了确保产品质量与生产进度,车间每一名员工都恪尽职守,牺牲休息时间,力保供货。如何平衡产量和员工的劳动时间,成为不得不优先解决的难题。在车间的员工讨论会上,制造部部长刘炳顺表态说:“一定要解决这个问题,既要保证供货,也不能让我们的员工上班时间延长!”数粒线员工吃下一颗定心丸,菜菜QC小组的每个成员也受到鼓舞。


  确定了攻关目标,小组开始集思广益。班长王金华说:“员工有时候有分工不明确现象,老员工忙不过来,新员工又不知道做什么,容易造成人工浪费。”小组成员不约而同地点头。“也可能是设备的原因,说起来很惭愧,我觉得员工上班时间过长,设备故障需要停机检修是罪魁祸首。”设备工程师李祥也阐述了自己的想法。小组成员各抒己见,最终筛选了12条末端因素,接下来用10天的时间将这些末端因素进行要因确认,找出了2条主要原因。


  问题的主要原因找到了,小组开始寻求最佳的解决措施,这期间攻关一度陷入瓶颈。此时,扬子江药业集团组织学习“精益生产”,将“SMED原则”引入大家的视线。


  “这不正是我们在寻找的解决方法吗”,去参加学习的刘炳顺回到车间就迫不及待地召开了QC小组讨论会,将这一解决方法告诉大家。小组成员学习研究“SMED原则”,根据实际生产情况制定流程再造方案。班长和操作人员梳理每天的生产流程,设备工程师盘查设备维护保养计划,工艺员评估流程再造对产品质量带来的风险,每个成员都在为课题攻关贡献着自己的力量。积水成渊,终于,课题的2条主要原因都有了对应的措施去解决。


  在接下来的几个月内,成员们各司其职,在各自的领域发挥特长,QC小组活动进行得如火如荼。经过2个月的演练,终于,攻关目标实现了,在完全不影响生产进度与药品质量的前提下,数粒线员工的工作时间有了较大的缩减,提高了生产效率,员工的工作积极性和幸福感得以保障。


  (栏目:扬子江质量故事巡礼)


(责任编辑:齐桂榕)

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