【扬子江质量故事巡礼】甘为星火 誓要燎原 ——记扬子江星火QC小组

  • 2019-07-25 10:58
  • 作者:张强
  • 来源:中国健康传媒集团-中国医药报

  扬子江药业集团星火QC小组成立于2009年,现有成员8名,自成立之后,完成了多项攻关,为提升生产工艺、确保产品质量奉献了火热的青春,并连续多年获奖。


  星火小组所属固体制剂2号车间。这次,小组QC活动围绕车间的两台DRC1200型全自动包衣机开展,该设备由德国Driam公司制造,是自带WIP清洗功能的全孔高效包衣机。设备效率高,包衣质量好,但其辅机房在洁净区内,可能有产生粉尘的风险,且车间对于防爆区面积有明确的规定,不得超过洁净区总面积的5%,小组成员随即针对该问题展开QC活动。


  第一次开会,大家都对这一课题跃跃欲试,可又不知从何开始改进。看着大家有点迷茫,组长成永新说:“咱们刚刚开始做这个课题,大家不用急,万事开头难,我们可以从包衣机产生粉尘污染的源头寻找解决办法……”这一番话让大家有了信心。小组成员决定将包衣机辅机房移出洁净区,通过攻关确保转移后包衣机锅内压差达到与改造前相同。


  针对该方案,大家开展头脑风暴,列举了三个转移地点,夜以继日绘制图纸,综合对其他设备的影响、工作量、两台包衣机辅机之间相互影响、对风量的影响四个方面,分析三个转移地点的优缺点,最终决定将包衣机辅机房转移至三楼。该方案不会对其他设备造成污染与交叉污染,也不会影响排风,但需增加进风与排风管道长度与弯道数量,极有可能对包衣机锅内压差造成影响,影响除尘效果,同时设备转移后将直接暴露在厂房外,温湿度变化范围大,会对设备造成损害。就这样,又一轮攻坚战开始了……


  小组成员们根据夹层实际情况,选择合适直径的出风管道,设计三种不同的管道分布图,根据现场管道分布情况、施工难度,最低程度地减小对风量的影响,同时增大风机频率,以增加风量。管道架设完成后,大家连续蹲点7天,每天3次,每次间隔3小时,对风量进行测算,观察其数据是否平稳。经过对风机频率的调整,测算证实其排风量稳定,在风量范围内。


  在方案实施后期,暴露于外的设备需搭建彩钢房,虽然车间外请了施工人员进行搭建,但小组成员还是在工作之余加入到搭建监督工作中,加快了工作进度,也使彩钢房的质量得到了保证。历经3个月时间的监控,搭建的彩钢房能够有效控制辅机房内的温湿度,辅机无生锈现象,极大程度上对包衣机辅机进行了保护。


  此次课题历时13个月,终于圆满完成,课题也成功获得第39次全国医药行业QC小组成果发表交流会一等奖。


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